高爐懸料,你遇到時緊張嗎?

高爐懸料,你遇到時緊張嗎?

來自專欄鋼鐵精英

高爐異常爐況的表現主要在於煤氣和爐缸的狀態兩個方面。懸料作為高爐異常爐況之一常發生在爐料情況不佳、高爐操作調整頻繁的高爐上。通過對高爐煤氣和爐料的監控,能夠及時有效的監控高爐懸料情況。同時通過改進高爐操作,能夠有效避免高爐懸料等異常情況的發生。高爐懸料發生前有哪些徵兆?懸料發生的原因包括哪些?如何避免高爐懸料?發生懸料後如何坐料?如何避免坐料後爐涼?如何進行爐況的恢復?小編為您總結了匯總了國內不同爐容的高爐發生懸料時的徵兆、原因分析和應對策略,希望能夠給高爐煉鐵操作者和技術人員提供有用的技術參考。如需要下載原版論文,請關注「鋼鐵精英」並回復「懸料」。如您希望加入「鋼鐵精英群」,請加小編微信:xie215727208。


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1 概述

懸料是爐內料柱透氣性與煤氣流運動極不適應、爐料停止下降的爐況失常現象,懸料形成的內在機理是一致的,由於煤氣流通道的突然阻塞,料柱某一層面出現煤氣壓力的迅速升高,造成煤氣對該層面以上料柱的托力增加,當托力增加到一定程度就引起該層面以上的料柱停止運動,出現懸料現象,該層面以下的料柱繼續下降,爐內上下料柱在該層面出現斷層,只有減少煤氣量、降低該層面處的煤氣壓力,該層面以上的爐料才能恢復正常運動。

2 高爐懸料的演化

2.1 懸料原因

爐料在爐體中受到兩個作用力,一是使爐料下行的重力,二是阻礙下行的阻力。當阻力大於重力時就會發生懸料。阻力又分為兩個力,摩擦阻力和空氣浮力,摩擦阻力較小,阻力以空氣浮力為主。為提高效率,高爐是高壓運行,鼓風機以三倍氣壓將空氣送入高爐,高氣壓產生對爐料的浮力作用。當懸料發生時,一般採取降風壓的辦法,減小浮力使爐料下滑。

(1)僅有氣壓產生的浮力並不能使爐料產生懸空。流動的爐料會不斷塌方下落,進而整個料柱下行,因此懸料現象也需要相對固定的「界面」。

爐料從上往下分為塊狀帶、軟熔帶、滴落帶、風口帶、渣鐵帶和死鐵層。爐料的溫度逐漸升高直至使礦石完全熔化為鐵水。由於高爐的運行並不能達到絕對的平穩,溫度不可避免的會有一定的起伏波動,既有長期緩慢的波動,也有短時間內快速的變化,比如說蠟燭的火焰,有時火焰大、有時火焰小,但總是在跳動。軟熔帶的位置隨爐溫的波動而升降。軟熔帶剛好處於礦石的熔點溫度範圍,假如此處的礦石表面剛剛開始熔化滴落,這時突然出現爐溫比較大的的下落———是溫度下降,並不一定指溫度偏低——,剛剛熔化的鐵水降溫凝固,將礦石和焦炭粘連成一個「殼」,於是就會形成我們前邊提到的「界面」,依靠下面高壓空氣產生的浮力,支撐起上方的爐料。「界面」還有另外一個作用,就是降低透氣性、增大氣流阻力,使壓力差增大、浮力增長,兩個作用相加,從而形成懸料。

(2)爐料在進爐前經過篩分,去除粉末,以保證爐料顆粒之間的空隙,維持透氣性,氣流由此空間上行,鐵水由此空間下行滴落,各行其道相安無事。如果爐料顆粒破碎,使透氣性變差,壓力增長,氣流通過這個變窄的間隙,勢必要「提速」。打個比方,用橡膠水管洒水,當捏扁口部,「透水性」變差,會使水壓增長水流提速,水流噴射得更遠。氣流提速會對鐵水滴落產生明顯的阻力,裹挾鐵水和爐渣上行到達低溫區,降溫凝固,形成我們前邊提到的「殼」並導致懸料。

2.2 懸料的演化

(1)懸料界面上移,形成上懸料。

殼」是懸料發展的核心。因為「殼」的透氣性也差,所以就會形成一種惡性循環,「殼」底層逐漸熔化塌方,而鐵水上行凝固又會使上層不斷增長,保證懸料不會全部塌落下來。所以「殼」的位置會上升,到達塊狀帶,使虧料的空間逐漸增大,成為上懸料。「世上原本沒有上懸料,下懸料時間久了,也就成了上懸料」。

(2)頑固性懸料。

當風壓降到零,懸料仍然落不下來,稱為頑固性懸料。懸料的底部不會是絕對平坦的,有時可能會像瓶子底一樣向上凸起,搭成一座「殼拱橋」,更形象一點的比喻是雞蛋殼,雞蛋殼雖然輕薄脆弱,但是可以承受極大的壓力。監測數據表明,出現懸料現象後風量銳減,到最後有的時候甚至會減到零,完全不通風了。這說明「殼」經過一段時間的發展演化,變得更厚實更緻密,透氣性進一步下降,強度也更高了,有了更大的承重能力。

2.3 懸料流程圖

懸料工藝流程

2.4 懸料的處理及預防

預防懸料產生,在確保爐料質量的前提下,在操作控制方面,主要是控制好爐溫的穩定,不能有過於劇烈的變化。

2.5 編者按

懸料的關鍵在於氣流阻力的增加導致爐料下降速度的減緩或者停止。主要表現為料尺遲滯、停止,高爐風壓升高、透氣性明顯降低。高爐軟熔帶狀態的變差是懸料發生的主要原因。懸料的能夠進一步演化為上懸料、頑固性懸料等情況,對高爐指標改善和安全造成較大的隱患。治理懸料的關鍵在於高爐的透氣性改善,可以從原料粒度、焦炭強度等方面著手,短期內需要減風、改善出鐵等操作優化。不同高爐、不同爐況需要具體分析,從而找出最優的調整手段。

3 酒鋼5號(450m3)高爐懸料治理

酒鋼5號高爐有效熔劑為450m3,2013年1月初出現高爐懸料。冶煉過程中高爐溫、高鹼度、高鈦,不利於活躍爐缸,風量回縮,爐內滑尺崩料增加爐缸活躍性下降,引起氣流分布紊亂,料尺工作變差出現懸料,造成爐況恢復出現反覆。

3.1 懸料原因

(1)原料燃料強度降低,粉末增多,爐料透氣性變差,導致風量和風壓不對稱,風壓升高超過正常風壓後處理不及時,發生小滑料後造成懸料。

(2)爐溫波動幅度較大,使軟熔帶發生變化,軟熔帶高度增加後爐料的透氣性降低,調節不及時而發生懸料。

(3)高爐長期體風之後由於爐料壓縮和粉化,透氣性不好,送風后風壓偏高,發生懸料。

(4)爐缸工作不均勻或氣流分布不合理,容易發生懸料。例如:邊緣過分發展,雖然一般風壓偏低,但發生邊沿通道堵塞後風壓劇增,處理不及時就會懸料。

(5)剖面失常,當高爐結瘤時容易懸料;即使高爐沒有結瘤,但爐腹、爐腰結厚時(特別是爐溫波動大,長期邊緣氣流不足時極易發生),也容易發生懸料。

(6)操作混亂造成煤氣流分布不理,爐況出現難行,產生「管道」後發生崩料,崩料後又造成懸料。

3.2 懸料徵兆

(1)風壓緩慢升高或突然冒尖,風量逐漸減少或銳減。

(2)爐頂壓力下降,壓差升高,透氣性指數顯著低於正常水平。

(3)爐頂溫度升高,四點溫差縮小。

(4)風口焦炭獃滯,個別風口出現生降。

(5)料尺下降不正常,下下停停,震動幾分鐘後又突然塌落,當停滯時間超過10min後就成為懸料。

3.3 懸料預防

(1)低料線的料下到成渣帶時,由於透氣性變差,風壓不穩,此時應適當減風,以保持風量風壓對稱,此時嚴禁加風和大幅度提高風溫,爐前要及時出凈渣鐵。

(2)原燃料質量惡化時,禁止採取強化冶煉的措施。可適當採用邊緣和中心同時發展的裝料制度。

(3)渣鐵出不凈風壓憋高時,嚴禁強行增加風量。

(4)在風壓不穩時不宜提高風溫,爐溫低需要提高風溫時,可一次加20℃,待風壓穩定並和風量對稱後再加。

(5)按風壓操作,加風時每次不超過10kPa~15kPa,風量和風壓不對稱時嚴禁強行加風。

(6)如果爐溫在規定的下限水平,應該採用減風的措施來避免懸料,不要大幅度地撤風溫;爐溫充沛時,撤風溫的幅度可大一些。當風溫在1000℃左右時,可一次降100℃~150℃;風溫在1100℃以上時,可一次降200℃。

(7)高爐的三班操作必須保持統一,堅持穩定風壓、穩定壓差、穩定料批和穩定爐溫的原則,樹立操作好本班,照顧好下班的全局觀念。

3.4 懸料處理方法

(1)懸料發生在爐溫合適或向熱時:

①應視爐況減風溫或加濕分,爭取爐料不坐而下;

②爐料仍不下,可採用加風頂的辦法,在採用此法時應注意,當風壓逐漸下降而風量自動增加,爐料剛一動時立即減風以防崩下再懸,此法不能連續使用;

③人工坐料,若坐料後,恢復風量再懸時,應把風量加到適當水平,過一段時間,料線趕到正常後再坐料,但迴風的風壓應較前次稍低些;

④坐料後應臨時改變發展邊緣的裝料制度;

⑤爐料下降正常後,應先把風量恢復到一定水平,再視爐溫情況恢復風量。

(2)懸料發生在爐涼時

①迅速減風改常壓,爭取料不坐而下;

②爐料仍不下時,應即行坐料,並相應減輕負荷;

③爐料下降後,風量和風溫應視爐溫情況進行調節,使爐溫保持一定水平。

(3)惡性懸料經過3次坐料仍未解決的懸料稱惡性懸料。其惡性懸料又分3種類型:爐溫不足的惡性懸料、爐溫充足的惡性懸料和大涼時的惡性懸料。

(a)爐溫不足時的惡性懸料處理:

①坐料後視料柱透氣性惡化程度,以較低的風壓迴風;

②在恢復過程中,視風壓和風量的對稱情況穩定加風,要按壓差操作,並採用發展邊緣的裝料制度,同時相應調節負荷。

(b)爐溫充足時的惡性懸料處理:

①撤足夠的風溫;

②提高風壓、增大風量,維持1h,將風口前焦炭燒出一個空間後再坐料,按一般性懸料的迴風方法處理。

(c)大涼時的惡性懸料處理:爐溫過低以致風口涌渣和自動灌渣而又發生懸料時:

①先將熱風溫度提高到設備允許的最高水平,同時全閉濕分;

②將風口燒亮,待爐頂溫度達到500℃時再坐料;

③風口來渣時,可將視孔蓋打開放出,同時準備好打水管,以防燒壞設備;

④爐料下降後即迴風到停止灌渣的水平;

⑤如預計爐況難以恢復時,可先加幾批凈焦,並改疏鬆邊緣的裝料制度;

⑥迴風後視高爐順行情況恢復風量。

4 新余鋼鐵9號(2500m3)高爐懸料處理

新鋼9號高爐(2500m3)於2009年2月送風投產,主要採用了串罐無料鍾爐頂、聯合軟水密閉循環冷卻系統、改進型頂燃式熱風爐等技術。2013年2月中下旬爐況穩定順行,但在兩次休風(27日計劃檢修21h、28日1號因直吹管燒穿而無計劃休風14h)以及其他因素的疊加影響下,致使9號高爐3月8日懸料。

4.1 懸料原因

此次懸料的原因主要有:

(1)連續休風后爐缸的工作狀況變差;

(2)3月初燒結礦、焦炭質量有不同程度的降低,導致死料柱的透氣性、透液性變差;

燒結礦Fe%變化

燒結礦轉鼓指數變化

(3)3 月初熱風壓力較2月下旬升高10 k Pa左右,致使風量萎縮,實際風速與鼓風動能不足,進而中心氣流減弱;

高爐頂壓及壓差變化

(4)高爐上部調劑滯後;在爐缸工況變差的情況下,渣鐵物理熱不足加劇爐況惡化。

鐵水物理熱及偏差變化

4.2 恢復措施

(1)縮小礦批、疏導中心:礦批從 65 t/批退至 62 t/批,同時布料矩陣恢復為中心加焦和疏導中心氣流。

(2)適當降低富氧率適當降低富氧率、頂壓:富氧量由11500~12000m3/h降為9000~10000m3/h,頂壓為210kPa。

(3)適當減輕焦炭負荷和控制煤比:煤比由155~160kg/t降至145~150kg/t

(4)改善渣鐵流動性:在爐內操作中,爐溫以2號鐵口為基礎(w(Si)=0.4%~0.5%),爐渣鹼度以3號鐵口為基準(1.15~1.20倍)。確保渣鐵物理熱≥1500℃,以改善渣鐵流動性來活躍爐缸。

4.3 恢復

9日擴礦批至64t/批,視爐況進一步逐步恢復頂壓等操作參數;至11日再擴礦批1t/批,13日礦批恢復到正常水平(66t/批)、頂壓恢復到220kPa。

4.4 編者按

大型高爐出現懸料的情況並不多,高爐原燃料質量的穩定、高爐操作的提升和及時調劑對於高爐爐況的穩定起著關鍵的影響。

5 首鋼高爐懸料定量化恢復技術

高爐懸料後,立即處理,爭取儘快實現料柱的正常運動,懸料時間不宜超過5分鐘,充分分析懸料的原因,力爭一次坐料成功,盡量避免出鐵前坐料。針對高爐懸料成因不同、程度各異的特點,將上部懸料與下部懸料納入統一的處理模式,但操作細節區別處理,將爐況恢復過程分為三個階段:坐料階段、穩定階段及恢復階段。

5.1 坐料階段

出現風壓急劇升高,風量隨之自動減小,透氣性指數急劇降低,料尺打橫等懸料狀況後,爐內改用加壓閥組控制頂壓,各閥閥位置於正常生產時的位置,第一次減風至全風的80%—90%,若懸料無法消除,第二次減風至全風的30%—40%,若懸料仍無法消除,爐頂、除塵器、爐頂煤氣下降管通入蒸汽,風量減至零,高爐停風,以消除懸料,坐料操作每次減風后觀察1-2min,若料尺無明顯下降、透氣性指數無明顯回升,即可繼續減風坐料。

坐料前停止爐頂打水,坐料期間除塵器禁止清灰,風口周圍禁止人員來往,爐頂不準有人工作。爐外組織好出渣出鐵,備好打水管,看好風口、吹管。爐溫向熱過程中,爐內減風的同時,立即停氧、停煤、降低風溫;爐溫向涼過程中,不降風溫,主要通過減風處理,同時停氧、停煤。

頑固懸料時,爐內風量減至零,爐料仍無法恢復正常運動;連續懸料時,由於反覆坐料,爐缸己無繼續坐料的空間。高爐應噴吹鐵口,待爐缸焦炭燃燒出一定空間後再坐料,爐缸焦炭燃燒釋放出熱量,也利於頑固懸料的消除,但必須注意懸料情況下加大風量要防止產生管道行程。

坐料後風量的恢復需謹慎進行,定風壓操作,控制好壓量關係,為料尺的自由活動創造條件,避免連續懸料。坐料後爐料恢復正常運動,但料柱整體透氣性較差,無法維持正常風量。爐內塌料後的風量水平維持8-10min,若料尺運動緩慢但下降速度均勻、透氣性指數平穩,爐內可逐步恢復風量,但每次加風幅度在0.03-0.05kg/cm2,每次加風間隔在5-6min。即使風量恢復順利,但為防止連續懸料,迴風操作階段的上限風量目標:高爐上部懸料時迴風操作階段上限風量不超過全風量的80-90%,高爐下部懸料時迴風操作階段上限風量不超過全風量的70一80%。

高爐坐料後加入凈焦,以補充高爐的熱量損失、改善料柱整體透氣性,凈焦的加入量主要取決於料線深度,料線超過正常料線0.5m以內,加入凈焦1批;料線超過正常料線0.6-1.5m,加入凈焦2批;超過正常料線1.6-2.5m,加入凈焦3批;超過正常料線2.6-3.5m,加入凈焦4批。

5.2 穩定階段

根據穩定階段的風量、熱度情況,高爐確定風溫、噴煤的使用。爐溫目標嚴格控制鐵水物理熱在1480-1520℃,鐵水[[Si]%在0.6-0.8%,若爐溫偏低、鐵水物理熱不足,適當使用高風溫,同時要持續噴煤,穩定煤比在正常水平,避免重負荷料下達至爐缸後,爐缸熱度大幅下降,渣鐵滲透困難,破壞爐缸初始煤氣分布。頂壓按實際風量相應降低,若高爐上部懸料,頂壓使用宜偏高;若高爐下部懸料,頂壓使用宜偏低,頂壓使用水平取決於高爐保持爐內規定實際風速的需要。爐冷懸料頑固且難於處理,採用低風壓、小風量、高風溫恢復,轉熱後應小幅度恢復風量。高爐配料中的爐渣校核鹼度較正常生產低0.03-0.05,防止鐵水高硅高鹼度,造成爐內渣鐵滲透困難,影響爐前出鐵工作。

5.3 恢復階段

爐上部懸料時迴風操作階段風量上限為全風量的8090%,高爐下部懸料時迴風操作階段風量上限為全風量的70-80%,剩餘風量需要在恢復階段逐步加全,每次加風幅度在0.05-0.1kg/cm2,每次加風間隔在15-20min。

風量恢復至全風,料尺運動良好,爐溫在0.4-0.6%,鐵水物理熱維持在1500-1520℃,爐況維持5-6h後,爐內在礦批尚未達到正常的情況下,可進一步提高礦批,每次提高礦批幅度在1-2t,每次提高礦批間隔在10-12h。

5.4 編者按

由於高爐不同類型的懸料情況處理方法不同,大型高爐懸料操作首鋼研究較為深入,同類型高爐可根據自身高爐的原料、爐況特點進行實際操作

6 總結

高爐異常爐況的表現主要在於煤氣和爐缸的狀態兩個方面。懸料作為高爐異常爐況常發生在爐料情況不佳、高爐操作調整頻繁的高爐上。通過對高爐煤氣和爐料的監控,能夠及時有效的監控高爐懸料情況。同時通過改進高爐操作,能夠有效避免高爐懸料等異常情況的發生。

針對高爐爐況失常,可以通過軟硬體系統進行綜合的實時在線監測並預警:(1)十字測溫分布出現中心溫度異常降低並維持一段時間時,由煤氣分布模型自動報警,提示可能出現的問題;(2)爐牆溫度和冷卻壁溫度異常可以由操作爐型模型實時在線監控,出現異常時及時報警;(3)通過爐頂熱成像觀察溜槽狀態,避免採用黑白攝像引起的視覺不加;(4)爐缸活躍性模型判斷爐缸狀態,提示進行活躍爐缸操作。

參考文獻:

(1)高爐懸料「進化論」,安波等

(2)酒鋼5號高爐懸料的處理與分析,張豐紅等

(3)9號高爐懸料的原因分析及處理,王寧等

(4)首鋼高爐懸料的定量化恢復技術研究,張賀順等

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